采取了優良磁粉,利用電鍍沉澱技術,軟盤的磁記錄密度達到了1.6M以上。不過因為遵循郭逸銘要求,采取了分區、分磁軌、扇區等打算,軟盤的記錄容量被肯定為高低兩麵各80個磁軌,18個扇區,每扇區512字節,總容量為1.44M,是日本方麵製造的3.5英寸盤容量的兩倍!
最後還是郭逸銘看不疇昔,脫手畫了一份草圖,才由研發小組敏捷完成定型,製造出一台樣機。
近在天涯的質料利用研討所最早發明瞭中美電子研討所的新意向。質料所本身也搞了一個嘗試性單晶矽車間,設備未幾,就兩台,完整的實驗性子。董老他們整天泡在製備車間,對製備環節精益求精,不竭對製備流程細化改進,儘力將單晶矽製備技術完整吃透,隻是偶爾纔到劈麵走一趟,就一些細節和郭逸銘展開會商。
冇體例,董老不是第一天曉得,郭逸銘在半導體質料上的高學習詣。但通過一次又一次打仗,他還是深深為對方的知識深度感到驚佩,這個年青人的確不像是二十出頭、剛從黌舍畢業的小夥子,對於半導體產業的生長看得之深遠,連處置了一輩子研討的董老都自愧不如。每次和他說話,都能夠有新開導、新思路。以是固然單晶矽製備技術已經全都學會,他還是常常跑到劈麵,找到郭逸銘閒談。
電鍍是高能耗、高淨化項目,利潤微薄,本身不想做,籌算找個廠合作。如果本身去聯絡,這個技改費恐怕也要本身出錢……
唉,一項一項要處理的題目堆積如山,都是些高本錢、低徊報、很快就會被淘汰的項目,他實在不想掏這個錢。
歸正軟驅上市今後,初期被用戶接管也需求時候,恰好作為籌辦過渡期。
董老阿誰打動啊。
軟盤驅動器的樣品纔剛出來,他就熱情地幫郭逸銘傾銷起來,其背後的含義,不問自知。
可很快,董美堂就曉得他錯了。從中美電子研討所新建的電鍍車間、氧化鐵出產線,他驚覺到郭逸銘他們搞的是一種新型加工工藝。
根基的利用結果出來了,接下來是更加刻薄的極限測試。
“那也用不著,這兩項技術投產後,出產本錢能夠大幅降落。我們既然是合作乾係,就不能太占你們的便宜,我看到時候我們兩方再坐下來,好好談談。包管做到我們有好處,你們也無益可圖,如許才氣共贏,合作才氣長遠。”郭逸銘一臉正氣,毫不躊躇道。
產品定型前的事情,另有很多。
磁性子料出產線也是一樣,都是他不想要的掉隊技術,很快會用新技術來代替,專門建個廠,剛收回投資,冇賺多少錢就又掉隊,然後再建新廠……
研發的首要難度,集合在元器件小型化和主控晶片的製備。
國產的伺服電機能用,但還是較大,聲音也很響,他隔著老遠,也聽到電機轉動收回的龐大噪音,讓人有些心煩意亂,降噪體係還需求改進……
他想想都感覺鎮靜,一把拽住深思中的郭逸銘,問道:“小郭,這兩個技術給我們好不好?這恰是我們急需的技術,你研發的這個技術,但是幫了我們大忙!”
郭逸銘對此次研發還是比較對勁的。
實際上,此次研發因為趕時候,很多工藝流程都冇做到最好。